CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
Por: vander.marchi • 5/4/2016 • Trabalho acadêmico • 1.471 Palavras (6 Páginas) • 432 Visualizações
FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS[pic 2]
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE MECÂNICA
7º/8ºSemestre
Alunos
AGILSON MARCOS DE OLIVEIRA RA- 4411871619
ADRIANA TAVARES RODRIGUES RA- 5866175200
CARLOS JOSÉ SABAINE PAVAN
RA- 4297831504
HENIO RODRIGO M DA SILVA
RA- 4418584738
MARCELO P GARCIA
RA- 4418850088
MARYLIN GENQUETINY
RA- 4423869054
SERGIO ALMEIDA DA SILVA
RA- 3254565257
VANDERLEI MARCHI
RA- 4236828547
Professor orientador:
Marcos Myano
Anhanguera Educacional
CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
RESUMO
RESUMO
A automatização foi realizada e a maquina está tendo seu ganho esperado com pouco investimento pois foi realizada as modificações com os próprios funcionários que são capacitados para tal serviço com essa automatização o ganho de conhecimento que foi gerado foi muito grande pois podemos colocar em pratica todos conhecimentos adquiridos em sala nas matérias que já cursamos e também com ajuda de outros profissionais técnicos e acompanhamento de um engenheiro mecânico funcionário da empresa que assinou toda a parte burocrática dessa melhoria.
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SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2. PROCESSO ATUAL
3. AUTOMAÇÃO DO PROCESSO
4. DIAGRAMA ELETRICO
5. CONCLUSÃO
6.BIBLIOGRAFIA
1-INTRODUÇÃO
O Controlador Lógico Programável ( C.L.P. ) nasceu praticamente dentro da indústria automobilística americana, especificamente na Hydronic Division da General Motors , em 1968, devido a grande dificuldade demudar a lógica de controla de painéis de comando a cada mudança na linha de montagem. Tais mudanças implicavam em altos gastos de tempo e dinheiro.
Sob a liderança do engenheiro Richard Morley, foi preparada uma especificação que refletia as necessidades de muitos usuários de circuitos à reles, não só da indústria automobilística, como de toda a indústria manufatureira.
Nascia assim, um equipamento bastante versátil e de fácil utilização, que vem se aprimorando constantemente, diversificando cada vez mais os setores industriais e suas aplicações, o que justifica hoje ( junho/1998) um mercado mundial estimado em 4 bilhões de dólares anuais.
Desde o seu aparecimento, até hoje, muita coisa evoluiu nos controladores lógicos, como a variedade de tipos de entradas e saídas, o aumento da velocidade de processamento, a inclusão de blocos lógicos complexos para tratamento das entradas e saídas e principalmente o modo de programação e a interface com o usuário.
2- PROCESSO ATUAL
Antes de iniciar a operação de endireita mento do arame, o operador recebe a folha com as medidas preliminares para cada diâmetro de arame, um paquímetro e uma chave de boca.
Ao chegar ao equipamento ele levanta a tampa de proteção dos roletes, realizava a regulagem da posição dos roletes de acordo com o diâmetro do arame a ser utilizado.
[pic 4][pic 3]
Os rolos de arame encontram-se guardados em palites no estoque próximo da máquina, o mesmo é trazido rolando pelo operador ate o suporte auxiliar, onde se levanta a trava superior e solta com a chave de boca duas travas internas do suporte para a colocação do rolo, em seguida o operador solicita o auxílio de um ou mais funcionários de acordo com o peso, para que possa elevar o rolo de arame e posiciona-lo em cima do suporte e logo após aperta as travas internas para fixar o rolo, fazendo com que esse processo demore aproximadamente 20 minutos devido a espera pela ajuda.
[pic 6][pic 5]
Realiza-se um pré-endireita mento de um pedaço do arame com a mão e com a ajuda de outro funcionário posiciona o arame através dos roletes, depois se fecha a tampa e inicia-se o processo de endireita mento do arame.
Ao passar a primeira barra de arame verifica-se se o endireita mento está correto, se não estiver faz-se novos ajustes nos roletes até que a barra de arame esteja endireitada, esta etapa de setup leva em media 40 minutos.
[pic 8][pic 7]
Após todos os ajustes o arame passa pela máquina e desliza na pista de corte, ao visualizar as marcações de comprimento existentes na pista de corte pisa-se no pedal da guilhotina cortando-o repetidamente sem um controle exato do comprimento, o que ocasiona uma perca média mensal de 70 kg de arame.
[pic 10][pic 9]
A contagem da quantidade de barras cortadas é feita quando a pista de corte esta cheia, pois após uma determinada quantidade não tem como ver se o arame está no comprimento correto, então o operador desliga a máquina, retira as barras da pista de corte e as coloca em um suporte auxiliar, esta operação se repete até que o rolo fique com apenas uma volta do arame no suporte.
Quando isso ocorre o arame fica se debatendo na entrada da maquina por não ter nada para guia-lo e necessita que o operador fique segurando o mesmo até que ele entre por completo na maquina, podendo causar um acidente devido ao chicote amento do arame.
[pic 12][pic 11]
O operador acompanha todo o processo ao lado da máquina podendo interferir em alguns momentos; regulando os roletes, posicionando manualmente o arame e até retirando barras cortadas com a máquina em funcionamento, podendo se acidentar, pois a tampa da máquina não protege por completo as partes rotativas, deixando suas laterais expostas.
A máquina trabalha oito horas por dia e sua produção média diária é de 150 kg de arame endireitado e cortado.
[pic 14][pic 13]
3 - AUTOMAÇÃO DO PROCESSO
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