Musculação: Redução de Areia em Caixa de Moldagem
Por: gean080992 • 29/3/2016 • Monografia • 594 Palavras (3 Páginas) • 214 Visualizações
Faculdade Anhanguera Educacional
Engenharia De Produção e Automação
Caroline Teodoro RA: 1580104472 - 2° semestre
David Rodrigues RA: 1574172953 - 2º Semestre
Gean Carlos Furtado RA: 1423174704 - 2° semestre
Kaique Pereira de Lima RA: 9902016948 - 2º Semestre
Luiz Fernando Tavares Dos Santos RA: 1411267476 - 2°semestre
Marcos Marques Pereira RA: 1428125474 - 2° semestre
Rafael Vicentin RA: 1580113389 - 2º Semestre
Renan Tomel RA: 1578973010 - 2° semestre
Redução de Areia em Caixa de Moldagem
Santa Barbara D´Oeste SP
2015
SUMÁRIO
1. ESCOPO 03
2. CRONOGRAMA 04
3. OBJETIVO 05
4. METAS 06
5. ANÁLISE SWOT 07
6. BSC 08, 09,10
7. IMAGENS DA CAIXA 11
8. RISCO 12,13
9. FUNÇÃO GERENTE DE PROJETOS 14
- ESCOPO
Nosso projeto visa reduzir a quantidade de areia no processo de moldagem e, contudo obtendo uma melhoria continua.
2. CRONOGRAMA
ATIVIDADE | PRAZO | SETOR | RESPONSÁVEL |
Planejamento | 01/10/2015 á 15/10/2015 | Direção/Engenharia/Produção | Gean Furtado / Carol Teodoro / Luiz Fernando Tavares / Kaique Lima / Renan Tomel / David Rodrigues / João Vitor/ Marcos Marques |
Projeto | 16/10/2015 á 16/01/2016 | Engenharia de Produtos/ Engenharia de Projetos | Marcos Marques / Renan Tomel / Luiz Fernando Tavares/Marcos Marques |
Cotação de Orçamentos | 17/01/2016 á 24/01/2016 | Compras | Gean Furtado / Carol Teodoro |
Aprovação de Orçamentos | 25/01/2016 á 27/01/2016 | Direção/Engenharia | David Rodrigues / Marcos Marques / Renan Tomel |
Confecção da Caixa | 28/01/2016 á 28/07/2016 | Fornecedor | Kmw Ferramentaria e Projetos LTDA. |
Teste da Caixa | 29/07/2016 á 05/08/2015 | Engenharia/Produção | Marcos Marques / Renan Tomel / Kaique Lima |
3. OBJETIVO
Executar um projeto que viabilize reduzir a areia no processo de moldagem, com o intuito de trazer melhorias financeiras, produtivas e ambientais.
- METAS
- Reduzir tempo e mão de obra.
- Reduzir 20% da areia utilizada no processo de moldagem.
- Melhorar em 5% o rendimento metálico.
- Redução de custo.
- Redução no impacto ambiental.
- ANÁLISE SWOT
Pontos Fortes
| Pontos Fracos
|
Oportunidades
| Ameaças
|
- BSC
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
- IMAGENS DA CAIXA
CAIXA ANTIGA
[pic 5]
CAIXA ANATÔMICA
[pic 6]
CAIXA NOVA[pic 7]
MANILHA ATUAL ACCIONADA
[pic 8]
- Riscos
Prioridade 1 | Descrição Uma peça inovadora no mercado | Classificação 10(Alta) | Ação 1 Fazer teste de qualidade e acompanhar funcionalidade | Ação 2 10(Alta) |
Prioridade 2 | Devido ao serviço por falta de energia (BX) | 10(Alta) | Sistema de BK de energia | 7(Média alta) |
Prioridade 3 | Por ser um molde anatômico ele pode trincar | 8(Média alta) | Realizar manutenção preventiva | 5(Média) |
Prioridade 4 | Moldes incorretos (Perda de material) | 10(Alta) | Manuseamento correto das panelas | 6(Média) |
Prioridade 5 | Canal de peça estourar | 9(Alta) | Calibração certa de oxigênio | 6(Média alta) |
Prioridade 6 | Matéria prima Úmida | 10(Alta) | Armazenamento correto da matéria prima | 7(Média alta) |
Prioridade 7 | Retirada de peças em temperatura em tempo correto | 7(Média alta) | Elaborar um sistema adequado para eliminar esse tipo de erro | 3(Baixa) |
Prioridade 8 | Explosão | 10(Alta) | Controle correto da temperatura | 7(Média alta) |
Prioridade 9 | Areia molhada (Poro, buraco) | 8(Alta) | Controlar a umidade da areia antes do processo | 2(Baixa) |
Prioridade 10 | Rechupe | 7(Média alta) | Verificar o nível de preenchimento do molde | 2(Baixa) |
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