Exercício unidade 2 Administração da Produção
Por: Andrews15 • 20/10/2015 • Trabalho acadêmico • 1.425 Palavras (6 Páginas) • 291 Visualizações
Processos de Produção
Na empresa em que trabalhava, produzíamos Cilindro de Ignição, onde o processo fabril baseava-se em:
MP -> Injeção -> Desgalhamento / Rebarbação -> Usinagem -> Tratamento Superficial -> Montagem -> Embalagem -> Expedição.
Acontece que, necessitávamos de uma melhoria em processo para diminuir o tempo gasto em cada operação, foi a partir daí que começamos a estudar o fluxo do setor.
Verificamos que havia um fluxo cruzado dentro do setor , onde ao detectar realizamos o "fluxo inverso", ou seja, acompanhamos a produção desse item em tempo real coletando o tempo gasto nessa determinada operação e seu percurso, onde os resultados obtidos foram:
- tempo utilizado no setor de injeção foi de 10" ;
- gasto de percurso foi de 50m;
Com os dados obtidos, fomos estudar o layout e arranjo físico, onde verificamos que se posicionarmos as Injetoras de forma alinhada de acordo com o fluxo do produto teríamos um ganho significativo tanto no tempo como no percurso.
Fizemos a proposta e o resultado foi bem sucedido, onde alinhamos as Injetoras de forma a facilitar o abastecimento da máquina com a matéria-prima, a entrada e saída de peças do setor, o tempo gasto nessa célula que era de 10" passou-se a se gastar 8,5" e o percurso diminuiu de 38m.
Após essa melhoria, verificamos a necessidade de se adquirir mais um equipamento de rebarbação pois como houve a melhora de processo, a unidade de Rebarbação ficou sobrecarregada, ou seja, um "Gargalo".
Na empresa em que trabalhava, produzíamos Cilindro de Ignição, onde o processo fabril baseava-se em:
MP -> Injeção -> Desgalhamento / Rebarbação -> Usinagem -> Tratamento Superficial -> Montagem -> Embalagem -> Expedição.
Acontece que, necessitávamos de uma melhoria em processo para diminuir o tempo gasto em cada operação, foi a partir daí que começamos a estudar o fluxo do setor.
Verificamos que havia um fluxo cruzado dentro do setor , onde ao detectar realizamos o "fluxo inverso", ou seja, acompanhamos a produção desse item em tempo real coletando o tempo gasto nessa determinada operação e seu percurso, onde os resultados obtidos foram:
- tempo utilizado no setor de injeção foi de 10" ;
- gasto de percurso foi de 50m;
Com os dados obtidos, fomos estudar o layout e arranjo físico, onde verificamos que se posicionarmos as Injetoras de forma alinhada de acordo com o fluxo do produto teríamos um ganho significativo tanto no tempo como no percurso.
Fizemos a proposta e o resultado foi bem sucedido, onde alinhamos as Injetoras de forma a facilitar o abastecimento da máquina com a matéria-prima, a entrada e saída de peças do setor, o tempo gasto nessa célula que era de 10" passou-se a se gastar 8,5" e o percurso diminuiu de 38m.
Após essa melhoria, verificamos a necessidade de se adquirir mais um equipamento de rebarbação pois como houve a melhora de processo, a unidade de Rebarbação ficou sobrecarregada, ou seja, um "Gargalo".
Na empresa em que trabalhava, produzíamos Cilindro de Ignição, onde o processo fabril baseava-se em:
MP -> Injeção -> Desgalhamento / Rebarbação -> Usinagem -> Tratamento Superficial -> Montagem -> Embalagem -> Expedição.
Acontece que, necessitávamos de uma melhoria em processo para diminuir o tempo gasto em cada operação, foi a partir daí que começamos a estudar o fluxo do setor.
Verificamos que havia um fluxo cruzado dentro do setor , onde ao detectar realizamos o "fluxo inverso", ou seja, acompanhamos a produção desse item em tempo real coletando o tempo gasto nessa determinada operação e seu percurso, onde os resultados obtidos foram:
- tempo utilizado no setor de injeção foi de 10" ;
- gasto de percurso foi de 50m;
Com os dados obtidos, fomos estudar o layout e arranjo físico, onde verificamos que se posicionarmos as Injetoras de forma alinhada de acordo com o fluxo do produto teríamos um ganho significativo tanto no tempo como no percurso.
Fizemos a proposta e o resultado foi bem sucedido, onde alinhamos as Injetoras de forma a facilitar o abastecimento da máquina com a matéria-prima, a entrada e saída de peças do setor, o tempo gasto nessa célula que era de 10" passou-se a se gastar 8,5" e o percurso diminuiu de 38m.
Após essa melhoria, verificamos a necessidade de se adquirir mais um equipamento de rebarbação pois como houve a melhora de processo, a unidade de Rebarbação ficou sobrecarregada, ou seja, um "Gargalo".
Na empresa em que trabalhava, produzíamos Cilindro de Ignição, onde o processo fabril baseava-se em:
MP -> Injeção -> Desgalhamento / Rebarbação -> Usinagem -> Tratamento Superficial -> Montagem -> Embalagem -> Expedição.
Acontece que, necessitávamos de uma melhoria em processo para diminuir o tempo gasto em cada operação, foi a partir daí que começamos a estudar o fluxo do setor.
Verificamos que havia um fluxo cruzado dentro do setor , onde ao detectar realizamos o "fluxo inverso", ou seja, acompanhamos a produção desse item em tempo real coletando o tempo gasto nessa determinada operação e seu percurso, onde os resultados obtidos foram:
- tempo utilizado no setor de injeção foi de 10" ;
- gasto de percurso foi de 50m;
Com os dados obtidos, fomos estudar o layout e arranjo físico, onde verificamos que se posicionarmos as Injetoras de forma alinhada de acordo com o fluxo do produto teríamos um ganho significativo tanto no tempo como no percurso.
Fizemos a proposta e o resultado foi bem sucedido, onde alinhamos as Injetoras de forma a facilitar o abastecimento da máquina com a matéria-prima, a entrada e saída de peças do setor, o tempo gasto nessa célula que era de 10" passou-se a se gastar 8,5" e o percurso diminuiu de 38m.
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