CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – SENAI VOLKSWAGEN
Por: paulo.julio • 19/6/2017 • Ensaio • 3.662 Palavras (15 Páginas) • 429 Visualizações
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – SENAI VOLKSWAGEN
GABRIEL VIEIRA
GABRIELA SIMÃO
HIGOR JUSTINO
KELTON DOS SANTOS
MARCELO VALVANO
PAULO JULIO
ATIVIDADE – ADPO:
QUALIDADE
São Bernardo do Campo
2016
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – SENAI VOLKSWAGEN[pic 1]
GABRIEL VIEIRA
GABRIELA SIMÃO
HIGOR JUSTINO
KELTON DOS SANTOS
MARCELO VALVANO
PAULO JULIO
ATIVIDADE – ADPO:
QUALIDADE
Trabalho apresentado à disciplina de Administração da Produção, do Curso Técnico em Mecatrônica do CFP SENAI Volkswagen, sob a orientação do professor William Lopes.
São Bernardo do Campo
2016
AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus por nos dar saúde, nos proporcionando a oportunidade da realização deste trabalho.
As famílias por nos apoiarem, nos compreender e nos dar força para que tal projeto possa ter sido concluído.
Ao professor William Lopes por nos mostrar o caminho muitas vezes, nos instruindo e nos ajudando sempre que necessário no nosso caminho.
A todos os colegas de classe por compartilharem seus conhecimentos e experiências conosco.
Ao mentor da ferramentaria Marcio Nascibem, por disponibilizar a sala e os computadores da célula de aprendizagem da ferramentaria para a realização de nosso projeto.
Ao líder da área, Felipe Rodrigues que nos orientou em relação ao projeto e em relação à viabilidade do problema.
“Oportunidade não bate, ela se apresenta quando você derruba a porta.”
Kyle Chandle
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo a descrição do problema da proposta de melhoria, os dados mensuráveis do problema e sua proposta de melhoria busca a eliminação do desperdício de tempo gerado pelo movimento desnecessário que não agrega valor ao produto, assim resultará em maior produtividade e maior eficiência no processo.
Palavras-chave: Problema; Proposta de melhoria; desperdício; Eficiência.
LISTA DE FIGURAS[pic 2]
Figura 1 - Fluxograma do projeto de melhoria 15 e 16
Figura 2 - Fluxograma do projeto de melhoria 15 e 16
Figura 3 – Diagrama da tartaruga..............................................................................17
Figura 4 – Diagrama de Causa e Efeito.................................................................... 19
Figura 5 – Gráfico GxUxT...........................................................................................21
Figura 6 – Histograma dos dados mensuráveis -Problema...................................... 22
Figura 7 – Histograma dos dados mensuráveis – Proposta de Melhoria.................. 23
LISTA DE TABELAS[pic 3]
Tabela 1 – 5W1H checagem quantidade de chapas 18
Tabela 2 –GxUxT. 20
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO...................................................................................................10
1 INTRODUÇÃO E APLICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO..................................................................................................11
2 FLUXOGRAMA DO PROJETO DE MELHORIA.........................................15
3 V.D.A. 6.3 – DIAGRAMA DA TARTARUGA................................................17
4 IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS FUNDAMENTAIS...................................19
5 GRAFICO PIZZA DOS AGENTES CAUSADORES EM RELAÇAO AO GxUxT...............................................................................................................20
6 HISTOGRAMA DOS DADOS MENSURAVEIS ..........................................22
7. CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ACORDO COM A NORMA VDA 6.3 .....................................................................................................................24
8 RELAÇÃO DO PROJETO COM QRK...........................................................25
INTRODUÇÃO
Este relatório é baseado na estruturação de um projeto de melhoria que aconteceu no Ensino Dual, no caso, a situação problema foi encontrada na Volkswagen do Brasil – Planta Anchieta – Central de Corte, setor 1221, ala 5, coluna BC20, na operação de enfardamento manual das chapas de complemento da longarina dianteira, direita e esquerda, sendo as operações 6Q0 803 107 e 6Q0 803 108 respectivamente.
A situação-problema consiste na perca da confiabilidade do controle de estoque da Central de Corte, devido à falta de um meio de medição confiável da quantidade de chapas nos fardos. Eliminar o problema que pelo 6M’s se localiza em “Medição” devido à falta de confiabilidade no numero de chapas por fardo.
O objetivo do projeto é mensurar e quantificar os índices de qualidade que estão na operação.
A metodologia aplicada para realizar os estudos foram as observações com base teórica no estudo de processos na manufatura, do projeto e a aplicação das ferramentas de análise dos 6Ms (Diagrama de causa e efeito), além da aplicação dos conceitos de qualidade dentro do SPVW .
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